简介:在实施低成本制造技术过程中,对Q235连铸板坯的生产工艺及钢种成分进行了优化。生产300mm×2000mm断面的板坯时,出现了较多的表面纵裂(达到30%以上)。通过采取控制钢水锰硫比、钢水氧含量,根据钢水质量调整保护渣性能等措施,在新工艺条件下,纵裂发生率有效控制在3.0%以下。
简介:本文就炼铁厂原燃料的实际情况及高炉冶炼要求,阐述了铁水[S]含量的控制措施。
简介:1前言随着冶金工业的不断发展,炼铁高炉日趋大型化,从而对冶金焦炭质量的要求也愈来愈高。然而,炼焦煤资源日趋减少,无论从品种、数量都难于满足炼焦生产的需要,为了保证高炉生产用焦的要求,不得不改变配煤工艺或配煤装置,实现配煤自动化,提高配煤精确度,是提高冶金焦炭质量的一个重要措施。
简介:硫在普通钢中(未经钙处理)主要以MnS的形式存在。MnS为塑性非金属夹杂物.在热轧过程沿轧制方向变形延伸.从而导致钢材的各向异性,即钢材在非轧制方向(宽度和厚度方向)的延性、韧性等性能低于轧制方向(长度方向)的性能。
简介:分级机改旋流器在酒钢选矿厂焙烧磁选系统工业试验表明:磨矿分级循环负荷大幅度提高,分级产品适和BX-CTBl024型高场强、八磁极磁选设备的选别要求。
简介:前不久,中石化宁波工程公司旗下机械制造公司宁波机械厂成功制造大连恒力石化一期PTA工程所需7台不锈钢设备及配套管件,在镇海大件码头顺利装船交付,运往大连长兴岛项目施工现场。
简介:本文介绍了转炉炼钢厂4^#连铸机使用的铯源型液面控制系统的组成及工作原理。叙述了对该系统所作的改进以及改进后的使用效果。
简介:针对210-2250线IF钢绕组板卷渣缺陷形成原因进行了系统调查研究,结果表明板坯在连铸浇注过程中结晶器窄面液位波动造成保护渣卷入是此类缺陷发生的主要原因,通过增加浸入式水口插入深度,优化浸入式水口结果、优化保护渣性能、降低拉速等、能有效避免结晶器窄面保护渣卷入、工业实践表明、工艺调整后IF钢热轧板卷渣缺陷发生率明显降低。
简介:通过调查钢中含氮量异常增高的原因,从铁水开始,研究了炼钢生产过程中,转炉冶炼、精炼过程及连铸生产对钢水含氮量的影响。得出在钢包炉底吹过程中吹入氮气或脱氧良好的钢水与空气直接接触,才能使钢水的含氮量异常增高。按照这一结论,查出钢中异常氮含量是由于精炼过程透气砖结冷钢后用氮气强吹或精炼周期不足导致精炼过程大氩气量操作所致。
简介:网状渗碳体的组织结构是影响C86DA帘线钢盘条拉拔断丝的主要原因。为了能够有效的解决成品盘条网状渗碳体的形成概率降低下游客户拉拔断丝频次,本文主要从网状渗碳体的形成原因入手抓住轧钢工序中可控点,在原有工艺的基础上把加热二段温度提高10℃,均热段提高20℃,加热时间保证在120min以上,2#和3#风机增加10%的开度。结果表明,通过关键参数的调整有效地减轻了C86DA网状渗碳体的形成,达到了下游客户的使用要求。
简介:根据以往喷煤工程的经验,结合炼铁新厂3#高炉喷煤工艺特点,采用了模糊控制技术,提高了小时喷煤量的控制精度,提高了喷煤系统设备的安全性与稳定性,为高炉的稳定顺行、低能耗高产出创造了条件。
简介:针对该厂生产工艺的具体特点,分析冶炼中高碳钢对成品碳控制的影响因素。阐述采取的对策及产生的效果。
简介:截止到6月末,大连特钢公司钢材氮含量经过半年多的攻关,平均水平达到54.5ppm、合格率达到97%,取得了大连特钢自新厂投产以来的历史性突破。
简介:酒钢出入控制系统是多通道并行模式,存在RFID电子标签邻道干扰。由于酒钢地处西北,属高温高寒区域,车牌识别受环境温度影响较大,设备运行不稳定,故障率高;本文通过现场实际测试,故障原因分析,对出入控制系统实施改造,有效解决上述问题,对酒钢出入控制系统稳定运行具有参考意义。
简介:本文详细介绍了影响计算机控制系统稳定安全运行的干扰类型及来源,结合现场实际,提出了抗干扰设计和安装维护的实施策略。
简介:酒钢不锈钢热轧采用四辊可逆式炉卷轧机,主要有工作辊弯辊技术佃RB)、连续可变凸度控制技术(CVC)和动态工作辊冷却技术(DWRC)等多种板形控制手段。在不锈钢生产实践中,对CVC窜辊方式、辊型、冷却水流量等进行优化改进,通过综合应用上述技术。有效提高了板形控制能力和轧机生产效率。
简介:1前言1#主电室是一轧钢厂的高压电气中枢,除了三台频繁启,停的1#、2#、3#轧钢主电机外,还有1#、2#高压进线,1#、2#变
简介:论述棒材油膜轴承在棒材设备运转中出现烧损的现象,分析其结构造成被烧原因,提出改进措施,重点分析油膜轴承的结构,与供油系统生产工艺之间的关系,分析其被烧的各种原因,提出在实际中如何改进,如何控制并与运行如何管理,改进后应有的效果。
简介:本文针对现有加热炉系统在炉温、煤气热值等大幅变化时响应速度慢、炉温超调严重等问题,以传统加热炉双交叉限幅燃烧控制系统为基础,建立了改进型三维模糊PID双交叉限幅混合温度自动控制模型,有效解决了控制系统温度设定值变化、热值动态波动跟随性能差的缺点。具有控制灵活,响应速度快、适应性强等优点,通过现场应用证明,该方法能提高加热炉温度控制精度,降低系统燃料消耗,提高成材率,达到节能环保的目的。
简介:针对现场操作台的误动作,从改造STEP7程序入手,修正了电气设备受控时运转流程的控制,保障了安全生产。
Q235大断面板坯表面纵裂控制实践
铁水[S]含量的控制与产品质量的提高
配煤自动化计算机集散控制系统
硫含量的合理控制及相应的炼钢生产工艺
焙烧弱磁选系统一段分级设备由双螺旋分级机改为旋流器分级的效果评价
中石化宁波工程公司为大连恒力石化一期PTA工程制造的多台不锈钢设备交付
4^#连铸机使用铯源型液面自动控制的实践
IF钢热轧板卷渣缺陷形成原因及控制措施
氮含量对皮下气泡形成的影响及控制措施
C86DA盘条网状渗碳体轧制工序控制技术探讨
喷煤自动控制新技术在3#高炉的应用
冶炼中高碳钢影响成品碳控制的因素及对策
大连特钢钢材氮含量控制取得历史性突破
车牌识别技术在酒钢出入控制系统的应用与完善
计算机控制系统防止干扰的措施和方法
酒钢不锈钢热轧板形控制技术应用研究
一轧钢厂1#主电室PC控制系统
棒材轧机油膜轴承及润滑系统的运行与控制
双交叉限幅混合燃烧控制系统在CSP中的应用
高速线材厂现场操作台控制程序改造