简介:煤气化技术在我国已有几十年的历史,在冶金、化工、建材等行业的各种窑炉上都有许多成功的应用范例。20世纪中叶以后,国外发达国家很注重煤气化技术的研究,开发出了流化床的U—gas法和气流床的Shell、Texaco法等比较先进的煤气化工艺,代表着煤气化可持续发展的方向。目前,在我国的气化炉中,固定床气化炉占80%-90%。固定床煤气炉普遍存在制气热值低、气化强度低等问题,因此应积极开发新技术、新工艺,使煤炭资源的使用从真正意义上实现清洁与高效。本文将煤气化的理论与生产实践结合起来,开发了热风加压煤制气工艺,并将其应用于轧钢行业作为供热设施,取得了显著的经济效益。
简介:我分公司化肥二厂,年产合成氨8万t,造气工段采用固定床煤气炉,共有Φ2400煤气炉7台,正常生产时开6备1。油路系统分为两套。此套合成氨装置是1990年建成投产的,随着近几年系统的不断改造,煤气炉加煤改为全自动加焦机,煤气系统改为多炉、一过热器、一洗气塔流程,工艺阀门也由DN400改为DN500、DN600,油缸数量增加通径增大。因此,油路系统已远远满足不了安全生产和工艺要求,表现为油压系统压力波动大,大规格的阀门起落时间长达3~4s,阀门误动作的几率增加。在此情况下,为保证安全生产不得不采用提高油压的办法(油路系统压力达到了5.5~6.0MPa),但油经油泵压缩后,温度随压力的升高而升高,尤其是在夏季矛盾更加突出,液压油温度高达60℃,液压油的粘度降低,影响到泵的打液量,油路系统的压力波动更大,油温过高,又增加了油的氧化速度,缩短了液压油的使用寿命。为此,公司决定对造气油路系统进行改造。