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  • 简介:电铆机是五十年代的老设备,由于长期使用,设备电气元件老化,气动元件严重磨损,从而引起电铆工件时电流忽大忽小,电磁铁吸与不吸的位置不准,造成铆铆钉电流大时烧化铆钉,电流小时出现冷轧、钉高的现象,导致加工产品30%拆钉和大批量保持架报废,严重制约生产任务的完成,维修费用增加。针对此种情

  • 标签: 电铆机 PLC 控制系统 技术改造 电磁铁
  • 简介:上海航天院805所对接机构分系统主任设计师邱华勇介绍,此次载人自动交会对接的关键是保证密封舱的密封性,对接机构上的密封圈就成了其中的最引人关注的部位。就其外形设计来说,在国内还是首家。密封的技术攻关从2002年开始,一直到2008年单件产品的成功才结束。

  • 标签: 密封圈 变黑 对接机构 交会对接 外形设计 设计师
  • 简介:介绍C7220仿形车床的改造原因、改造方案及产生的经济效益等。此机床原电气部分全部采用了继电——接触器控制,电路复杂,再加上此机床经长期使用,线路老化,故障率高且不宜维修,经采用PLC控制替代原继电——接触器控制,使设备故障率大大降低,设备性能更加稳定,为企业提高生产效率发挥了重要作用。

  • 标签: C7220 PLC 改造
  • 简介:通过对无心磨床3182导轮轴的工作原理、精度差及使用寿命短、故障率高的情况进行分析,找出了主轴故障成因和变速机构存在的问题。采用导轮轴、轴瓦及减速装置的整体改造,解决轴与轴瓦问的润滑油泄漏问题,减少了润滑油再次被污染的外部因素,有效地保障了导轮轴的旋转精度,延长了使用寿命。

  • 标签: 导轮轴 旋转精度 变速 润滑 寿命
  • 简介:磨床MZ2015是用来磨削滚动轴承的内径和外圈滚道而设计制造的,机床总体设计落后,电器控制系统由继电器控制,机床故障率高,停台率高,维修费用居高不下;机床各方面精度受结构限制,随着机床服役时间的延长,其各个机构的磨损致使加工精度逐年降低;尤其是补偿机构是由液压系统控制,定位不准确,影响砂轮

  • 标签: 内圆磨床 电气改造 滚动轴承 故障分析 电气控制系统
  • 简介:根据开、闭式液压泵(马达)综合测试试验台,开发了一种基于BorlandC++Builder6.0的试验测控系统。该系统以变频器和PLC作为下位机,并由IPC作为上位机对其进行测控以实现转速调节及各开关量的监控。IPC和研华PCI1716数据采集卡实现了现场数据的高速采集和实时显示,并可以进行数据的保存、性能曲线的绘制及相关报表的打印。

  • 标签: 液压泵 液压马达 测控系统 BCB6 C++BUILDER
  • 简介:介绍Bш-80双端面磨床液压系统改造,解决冷却液易混入油箱导致油料变质、液压系统压力不稳、产品尺寸达不到工艺要求、油路故障率过高且维修困难等问题。

  • 标签: 外接油箱 散热 电磁换向阀 元件互换性
  • 简介:介绍SC2500立车数控化改造的原因、改造过程、改造后的效果及经济效益。通过改造,大大提高了生产效率和产品的加工精度及外观质量,同时节省了大量的样板和量具费用,并且为今后单件小批量新产品的快速试制创造了条件。

  • 标签: SC2500立车 数控化改造 西门子802D
  • 简介:该文介绍了蓄能器的功能及工程改造中的应用选择.在液压系统中有不可替代的作用,在大型生产机械液压系统中应用广泛.

  • 标签: 液压系统 蓄能器 失效
  • 简介:结合万安船闸17年来的运行及2001年对船闸液压系统改造前后船闸液压系统的运行情况,分析介绍万安船闸液压系统改造设计中对无级变速运行、船闸液压系统工作压力保护、人字门漂移保护、船闸液压系统元件标准化的几点成功思考。

  • 标签: 船闸 液压系统 液压元件 改造
  • 简介:为了解决国企老设备存在问题使其能够尽快适应市场的竞争,利用当代先进的科学技术,改造设备的电器控制及操纵系统,解决进给机构在生产过程中出现的问题。生产实践证明,自行改造设备,省钱,省时,效果很好。

  • 标签: 3MZ146 外沟磨床 技术改造 电器控制系统 操纵系统 继电器
  • 简介:该文对液压支架立柱和单体液压支柱的液压系统提出了结构新方案。在柱内增设缓冲装置,对安全阀进行结构改进,通过对柱子的液压系统动态综合分析和计算机仿真,论证了用新方案设计液压支架的立柱和单体液压支柱可以得到良好的动态性能。

  • 标签: 液压支柱 气体缓冲器 逆锥式安全阀 动态性能 计算机仿真
  • 简介:介绍普通液压镗床改造原因,改造方案,运用三菱可编程控制器(PLC),步进电机及其驱动程序,在普通液压镗床自动等分的电气自动化技术提升的实际应用。介绍电气控制系统的硬、软件和分度控制的软件设计及应用。

  • 标签: 自动均匀分度 PLC 电气控制系统