简介:摘要:某产品的用材是一种超高强度钢,其碳含量高达1.19%,焊接接头在焊接过程中很容易产生焊接裂纹。其产品在设计之初,有关设计单位考虑到这种超高强度钢的焊接性能较差,焊接质量难以保证,为满足现代国防建设的需求为导向,进行超高强度钢零件裂纹失效模式分析,查出零件低应力破坏的原因是由焊接瑕疵引起的淬火裂纹和焊接扩展裂纹所致。根据失效模式分析,对焊接零部件的焊接和热处理工艺进行自主创新,通过多次PDCA循环实验检测改进,创新研发出超高强度钢零部件防裂焊接和热处理等多项新工艺,及时解决了焊接和淬火裂纹问题。从而确保了产品的质量及可靠性、安全性,使产品得到了系列发展,各项效益显著。
简介:摘 要:活塞是汽车发动机的主要组成部分,为了减少汽车在热变形下出现阻塞活塞,必须在寒冷条件下将活塞制成特定形状,并慢慢将凸变椭圆活塞来取代传统的圆柱体活塞。我国目前活塞模具应用现状总体上比较单一,生产效率较低。本文重点介绍我国活塞加工设备中模具的应用现状,探讨科学应用路径。本文重点分析UGII、CAD、CAM在活塞模具设计与制造中的应用,介绍热喷钼工艺的原理与主要作用,通过这几个部分的介绍分析,以期在科学的理论指导下,提高我国活塞工业的制造竞争力
简介:某石化企业定期检验中,2000m3不合格丙烯球罐焊缝发现多处内、外部裂纹。通过宏观检查、壁厚测定、表面无损检测等手段,分析裂纹产生的原因,并对损伤机理进行分析。分析得出球罐原材料存在缺陷、焊接工艺参数设置不正确或操作不当、焊接时入侵了氢、热处理不当或不及时,可导致焊缝出现应力腐蚀开裂。通过增加检测手段,制定返修方案,最后,针对裂纹成因提出应对措施。
简介:摘要:XZA800活塞杆支板焊缝在9点到3点位置易出现漏油现象,漏油率达2%。本文针对活塞杆支板焊缝漏油问题进行技术分析,从而得出了漏油原因和解决方案。通过改变焊缝形式、改进焊接工装、优化焊接工艺等措施使XZA800活塞杆的漏油率降到0.2%,漏油问题得到了有效的控制,从而提高了产品质量。
简介:【摘要】:一次/增压压缩机因1#曲柄负载设计偏大,导致所连接的四段负荷偏大、活塞气缸磨损严重。为平衡负载,对四段缸头结构尺寸进行优化,减小活塞力,但与此同时影响到五段的排气量,通过对余隙容积的调整,平衡段间排气量。本文就是通过对四段结构尺寸的变化分析讨论活塞受力变化,以及余隙容积对排气量的影响。