简介:我公司经反复论证和考察后,D2005年4月开始,成功完成了Ф2610/Ф2800锥形造气炉的改造。改造后吨氨煤耗由2004年的1440kg/tNH3降至2005年的1360kg/tNH。左右,上行带出物明显减少,设备使用周期进一步增长。目前,我公司和许多兄弟厂所面临的形势基本相同,煤种比较杂,煤质也比较差,且不同程度的掺烧兰炭。劣质煤因灰熔点较低,造气炉蓄热又不能过于集中,要想满足大气量的生产,这就要求必须在加强工艺管理的同时,更加重视生产设备的较佳配置,以便更好地适应生产工艺的要求。下面就我公司Ф2800锥形造气炉的整体配置、技改、生产运行等进行总结分析,与兄弟单位相互交流。
简介:经过几年的技术改造,我公司已发展成为年产合成氨6万t、甲醇1万t、浓硝酸2万t(5万t新建浓硝酸工程计划明年初投产)的化工企业。造气有6台Φ2.4m煤气炉,配套10^#风机,采用小籽煤、饱和蒸汽制气。历年来,造气存在着炉况不太稳定,气质、气量不理想,综合能耗较高等问题,随着企业生产
简介:我集团公司从技术的先进性和经济效益的合理性角度出发通过反复论证和考察,自2005年4月份开始,成功的完成了02610/Ф2800锥形造气炉的改造。一厂21台,二厂12台,三厂直接运行9台,目前正在投入的二厂二期12台,共计55台.自改选后吨氨煤耗由2004年的1440kg/tNH3降至2005年的1360kg/tNH3左右,上行带出物明显减少,设备使用周期进一步增长。就目前而言,我集团公司和许多兄弟厂家所面临的形势也基本相同。煤种比较杂,煤质也比较差,且不同程度的掺烧兰碳。而劣质煤因灰熔点较低,造气炉蓄热又不能过于集中,这就要求要想满足大气量的生产,必须在加强工艺管理的同时,
简介:针对托普索S-200氨合成塔触媒更换时存在的问题,总结分析了本次触媒更换的现状,并指出合成塔中心筒断裂以及一段床触媒框严重变形为应注意的关键点。通过对合成塔内件的缺陷分析,为将来合成塔触媒更换指明方向。