中天合创能源有限责任公司化工分公司 内蒙古鄂尔多斯 017300
摘要:本文通过分析醚化反应--催化蒸馏组合工艺,找出影响异丁烯转化率的主要操作因素。同时提出了解决异丁烯含量偏高的对策,尽量确保丁烯-1产品合格,装置生产运行平稳。
关键词:醚化反应;催化蒸馏塔;转化率;异丁烯;丁烯-1;
MTBE/丁烯-1装置通过对MTO烯烃分离装置副产C4原料进行加工与利用,为下游线性聚乙烯装置提供共聚单体丁烯-1,同时生产高附加值MTBE产品。先通过选择性加氢去除原料中的二烯烃和炔烃组分,然后通过醚化反应-催化蒸馏组合工艺,利用C4中的异丁烯和甲醇反应生产MTBE产品,去除异丁烯组分,最后通过精密分馏从未反应C4组分中分离出丁烯-1产品。
1丁烯-1产品中异丁烯含量偏高的原因分析
丁烯-1和异丁烯的相对挥发度为0.98,非常接近于1,理论上难以通过精馏操作分离。本装置通过醚化反应--催化蒸馏组合工艺,利用甲醇和选择性加氢后C4中的异丁烯反应生产MTBE产品,去除异丁烯组分。
C4馏分中的异丁烯和工业甲醇,以大孔强酸性离子交换树脂为催化剂,在温度 35~75℃,压力 0.71.25MPaG 操作条件下合成甲基叔丁基醚(简称 MTBE)。上述反应发生于液相中,反应为可逆放热反应。异丁烯二聚物是在进料中甲醇配料比不足时发生,所以在反应进料中甲醇与异丁烯配料比必须是大于1。
催化蒸馏是将醚化反应与蒸馏过程在同—设备中同时进行的工艺技术。在醚化反应后,残余的异丁烯在催化蒸馏塔的反应段继续反应,生成的MTBE 随时不断被分离,从而使合成MTBE的反应持续向深度进行。因此,丁烯-1产品中异丁烯含量主要受醚化反应和催化蒸馏的影响。
1.1开工初期醇烯比不合适
影响醇烯比的因素有: 醇烯比设定错误,醇烯比计算公式错误,原料异丁烯含量不稳定,系统内残留甲醇量过多,调节阀阀位低时难以控制等等。装置开工初期,系统中残留少量的水分,容易生成叔丁醇。由于系统的醇烯比还处于逐渐调整阶段,可能会造成系统中的甲醇含量过多或过少,容易发生异丁烯或甲醇的自聚合反应。而醇烯比过低,催化剂活性较高,造成反应床层温度高,影响了催化剂的选择性,生成MSBE(甲基仲丁基醚),这会降低异丁烯的转化率。
1.2反应段催化剂跑损落入塔底
装置生产运行时,由于催化剂颗粒粒径较小,且可能在装填时存在问题,使得部分细小的催化剂落入塔釜,在C-2001塔底会发生醚化反应的逆反应,造成异丁烯转化率降低。是否发生了逆向反应可以从三方面反映出来:一是对 MTBE 产品的 pH 值进行监控,如果分析数据在6~8 之间,说明存在磺酸根脱落的可能; 二是检查 MTBE 产品中是否存在催化剂颗粒; 三是在催化蒸馏塔各项操作参数正常的情况下,MTBE 组分分析中的甲醇和C4含量均超标。当发生催化剂颗粒落入塔底的情况时,可以往塔底中添加钝化剂,使得落入塔底的催化剂颗粒失活,有效的减少逆反应的发生。
1.3 催化蒸馏塔液位波动频繁
催化蒸馏塔频繁波动,传质传热紊乱。既影响了醚化反应持续向深度进行,造成MTBE纯度低,异丁烯转化率低,容易造成丁烯-1产品不合格;又加剧了丁烯-1和甲醇反应生成MSBE(甲基仲丁基醚),造成丁烯-1的收率降低。
6月18日下午丁烯-1产品中异丁烯含量超标。6月17日22:00因为上塔C-2002塔顶液位超高至105%,22:10增加C-2002至C-2001回流量从16.10 t/h升至16.31t/h;22:50上塔C-2002塔顶液位快速降低,因此立即减回流量至15.6t/h。此时,下塔C-2001塔顶温度已经开始上升至69.23℃且比平常值58℃偏高。23:10因为上塔C-2002塔底液位仍在4%左右,所以选择继续降低C-2002至C-2001回流量并增加再沸蒸汽量,希望下塔C-2001的物料尽快输送到上塔C-2002使其液位升高,但C-2001塔顶温度在23:30已经升至80.99℃。
在此温度下,上塔C-2002反应段生产的MTBE不能顺利的分离,造成异丁烯转化率降低,最终导致6月18日下午丁烯-1产品中异丁烯含量超标。
与此同时通过表1-2可以得出,甲醇与丁烯-1反应生成MSBE(甲基仲丁基醚)增多,降低了丁烯-1收率。
表1MTBE产品中组分含量
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表2丁烯-1产品中组分含量
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1.4 原料中含水含碱量较高
原料中含水量增加,会造成催化剂床层阻力增大,影响反应器的工况,同时还会发生副反应,使 MTBE 产品中叔丁醇含量升高。原料中含有的碱与催化剂接触后,会占据催化剂的活性中心,引起催化剂失活,使得异丁烯转化率达不到预期目的。
金属碱离子与胺类、乙腈等有机碱对催化剂中毒情况是不一样的,金属碱离子与催化剂中毒是层析的,一层一层向下层中毒,乙腈引起催化剂中毒是扩散型的,是缓慢的,能使整个床层的催化剂都部分失活。催化剂失活也会使异丁烯转化率达不到预期目的。
2.解决异丁烯含量偏高的对策
2.1及时调整醚化反应醇烯比
甲醇与异丁烯合成甲基叔丁基醚是一个体积减小的可逆反应,增加一种原料的用量,可以提高另一种原料的转化率。所以醇烯比的选择是 MTBE 装置的关键要素。
醇烯比太大,过量甲醇会落入塔釜,不仅影响 MTBE 的纯度,还影响了催化蒸馏塔的操作,促使生成叔丁醇和二甲醚等副反应的发生。醇烯比太小,甲醇量不足,多余的异丁烯会发生自聚合反应生成二聚物或多聚物,同时在催化剂床层内引发局部高温,促使生成二甲醚等副反应的发生,同时使催化剂失活。装置刚开工时期,应及时加样分析各馏出口的组成,及时根据化验数据和相关的操作参数调节醇烯比。
在提、降负荷时,应该小幅多次增减至要求负荷,每次重新计算加氢量及时调整,以获得较好的转化率,确保丁烯-1产品中异丁烯含量不超标。
实际操作时计算甲醇流量=
异丁烯含量取在线分析数值,异丁烯摩尔质量=56g/mol,甲醇摩尔质量=28g/mol,R=1.2-1.5
2.2催化蒸馏塔反应段塔板结构改造
本装置自开工以来,催化蒸馏塔生产运行时存在以下实际问题:
(1)催化蒸馏塔的操作负荷无法提升至设计负荷,
(2)上塔C-2002液位波动频繁塔压差高,
(3)下塔C-2001塔底MTBE产品纯度低90%左右且MSBE(甲基仲丁基醚)含量高5-10%。
对这些问题进行分析结合开塔检查认为,塔反应段催化剂床层底部气相通道面积不足。在塔板上有液层的情况下,气相通道面积不足,气相无法顺利从床层两侧升气通道通过,同时床层内液相无法顺畅从床层底部向下流动,催化剂床层内液面升高直至从床层顶部流出。床层底部的气液相流动不畅,传质传热紊乱。气相通道阻力过大是导致塔操作负荷无法提升和上塔C-2002液位波动频繁塔压差高的主要原因;另外一个结果就是导致床层催化剂跑损。
因此针对C-2002塔反应段存在的问题进行了改造,使催化蒸馏塔负荷提至16t/h,有效降低了床层催化剂跑损。
增大气相通道面积措施:(1)对催化剂床层下方支撑梁进行部分切割,(2)第 36~56 偶数层(共 11 层)塔盘标高下降 80mm。
减小催化剂跑损措施:(1)检查床层底部烧结丝网是否有破损,烧结网之间缝隙是否填充严实,排除催化剂从床层底部泄漏的可能性。(2)催化剂床层装填高度调整为 500mm(此前为 560mm),增加床层上方空间。
2.3适当增加催化蒸馏塔反应段补充甲醇
由于反应器出口处的异丁烯转化率90%左右,为达到异丁烯99%以上的深度转化,需要在催化蒸馏塔反应段补充甲醇。
当原料中异丁烯含量过低时,会使得产生的反应热减少,反应器温度降低,低温时反应速度下降,造成反应器的转化率下降,使反应器出口异丁烯含量增加,此时应当在催化蒸馏塔反应段补充甲醇以弥补进料醇烯比的不足。另外,在使用周期末期,醚化反应器内的催化剂大部分失活时,由于大部分反应转移到催化蒸馏塔中,此时应该适当降低进料醇烯比,增加反应段的补充甲醇以尽量减少副反应的发生。
3.总结
丁烯-1生产流程长,工艺过程复杂,丁烯-1产品中异丁烯含量超标会严重影响装置的正常生产运行。本文从醚化反应--催化蒸馏组合工艺进行分析,得出
(1)根据生产运行负荷及时准确调整醚化反应醇烯比;
(2)催化蒸馏塔反应段塔板结构改造使其满足生产要求;
(3)在催化剂使用末期,适当增加催化蒸馏塔反应段补充甲醇
三项相应措施可以有效控制异丁烯含量,确保丁烯-1产品合格。
由于异丁烯和丁烯-1的相对挥发度接近于1,难以通过精馏操作分离,因此需要通过醚化反应--催化蒸馏组合工艺除去。若能及早发现工序出现问题并采取相应的措施(例如将不合格物料切出和控制好各个参数),则有效避免丁烯-1不合格。所以,及时的监控和早期的处理是避免丁烯-1产品中异丁烯含量超标的关键所在。
参考文献
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[2] 张富强,袁国岐.醚化法mtbe生产装置的优化[J].齐鲁石油化工,2014,42(1),59-61.