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  • 简介:我公司(原五台化肥厂)现生产能力为合成氨13×10^4t/a、尿素21×10^4t/a、碳铵2×10^4t/a,有11台煤气炉,其中由2400煤气炉10台、由2610煤气炉1台,用无烟块煤或焦炭作为原料,年需求量约20×10^4t。生产用锅炉共10台,其中10t燃煤锅炉(SHL10-25/400A)4台、6.5t燃煤锅炉(SHL6.5—25)4台、25t循环流化床锅炉(SHFX-25/400P)2台。8台燃煤锅炉用动力粉煤,年需求量约12×10^4t。循环流化床锅炉燃用动力粉煤和煤气炉炉渣的混合物。

  • 标签: 原料煤 合成氨 循环流化床锅炉 气化炉 燃煤锅炉 应用
  • 简介:2005年7月18日,我公司投资600多万元的35t/h三废混燃炉,经两天调试,正常供蒸汽,目前每小时外供300℃的过热蒸汽35-42t,为公司节能降耗和稳定生产创造了有利条件。我公司1972年建成投产,经过多次技改,现己发展成为年产合成氨11万t、尿素10万t、碳铵12万t、商品氨8万t的中一型化肥企业。

  • 标签: 流化混燃炉 合成氨 运行总结 三废 开车 造气
  • 简介:近年来,中氮厂参照小氮厂造气技改的成功经验,对造气炉系统的工艺流程、煤气炉本体、煤气炉后续设备、吹风气回收装置等方面进行了相应的改造,取得了较好的效果。

  • 标签: 系统工艺 煤气炉 中氮厂 节能降耗 改造 设备
  • 简介:2004年底锥形煤气炉问世,立即风靡了整个小氮肥行业,一时间大有取代传统直筒炉的趋势。山东红目集团也在多方考证后,其10万t/a甲醇项目上选择了10台Φ261O/Φ2800锥形煤气炉,具体配置:采用Φ261O/Φ2800锥形夹套,水夹套高度2445mm,炉体高度2975mm;炉算高度1600mm选用C600—1.28,双级双支承滑动轴承风机,流量600m3/min,出气压力2800mmH2O;

  • 标签: 煤气炉 锥形 运行经验 小氮肥行业 甲醇项目 C600
  • 简介:固定层间歇式煤气炉排放的低温吹风气,具有较高的潜热,通过采用非预混、蓄热型、不用合成弛放气、不用排烟引风机的微正压型低阻力降系统设计技术,采用专用的微正压吹风气蒸汽锅炉机组,实现了吹风气潜热的高效集中回收和热力发电,创造了可观的经济效益。

  • 标签: 低温吹风气 非预混 燃烧炉 蓄热型 低阻力降 微正压
  • 简介:具有我国自主知识产权的小氮肥生产工艺和装置,经历了近50年的风雨磨砺,从无到有、从小到大、由弱变强,期间凝聚了几代“小氮人”的心血和智慧。今天“小氮肥”的符项经济技术指标,特别是在节能降耗方面所取得的技术进步,在全国化肥(工)行业都处于领先水平,而占据小氮肥生产总能耗60%的造气装置的技术创新更烛首当其冲,功不可没。

  • 标签: 运行总结 煤气炉 小氮肥生产 总成 炉底 传动
  • 简介:1前言1.1技术来源柳化一合成氨系统造气分厂原采用传统的固定床间歇制气法生产半水煤气,随着块煤价格得不断攀升,为了降低生产成本,公司采用价格低廉的煤粉制作成型煤来取代块煤进行生产。由于型煤机械强度及活性都比块煤低,用传统的间歇制气法生产,煤气炉产能大大降低。为了保证高负荷生产、降低消耗、消除污染、降低合成氨生产成本,2008年我公司经过技术调研,决定采用比较先进环保的富氧连续气化技术来代替传统的间歇制气技术。

  • 标签: 节能降耗技术 富氧连续气化 合成氨系统 造气炉 固定层 生产成本
  • 简介:同志们:新年伊始,按照公司传统惯例,我们又在此召开公司开年第一会,年度安全工作会议。刚才的会议上,张小军副总经理代表公司作了公司2014年度安全工作报告,对公司2013年安全工作进行了总结回顾,对2014年工作进行了安排部署。会议还对年度安全先进集体、先进个人,"百安赛"先进单位和个人进行了表彰,与各二级单位签订了安全目标责任书。2012年,在公司全体员工的共同努力下,我们全面完成了全年生产经营任务,

  • 标签: 目标责任书 生产经营任务 军副 百安 现场评审 一级企业