简介:<正>本标准样品的研制过程严格按照GB/T15000《标准样品工作导则》和YB/T082-1996《冶金分析用标准样品技术规范》的要求进行。根据高炉渣的特点,选样后经破碎、研磨加工成小于0.125mm粒度的样品,充分混匀,随机抽取样品进行均匀性检验,用统计方法判断样品的均匀性,均匀后的样品在良好的条件下分装和保存。由8家
简介:1前言炉渣为各类冶金过程的产物,其化学成分很复杂。大多由SiO2、MgO、Al2O3、C、FeO、MnO、TiO2、磷酸盐、硫化物等组成,有时还含有氟化物,而且不同时期的渣样的同一化学成分含量波动甚大。"炼好钢就要炼好渣",这是冶金工作者常用的口头语,在炼钢
简介:炼钢转炉渣灌车在炼钢的过程中发挥着重要作用,在转炉炼钢过程中,渣灌车将出钢前期和出钢之后的废渣输送出去,由于工作条件的特殊性,渣灌车的供电电缆必须有一定的防护措施,以适应在高温、磨损的环境,本文主要介绍如何才能做到对电缆的有效防护,保障电缆在特殊条件下能安全可靠的使用。
简介:3号高炉在原燃料条件日益恶化的情况下,通过多次试验,在超高炉渣碱度操作上取得突破,使高炉稳定顺行,各项技术经济指标得到很大的提高。
简介:为扩大电厂炉渣的使用途径,降低水泥成本,通过电厂炉渣代替粘土或矿渣配料生产水泥熟料的试验研究工作,为工业生产提供了技术参数。
简介:炼钢炉渣是炼钢过程中产生的废渣,主要来源于铁水与废钢中所含元素氧化后形成的氧化物,金属炉料带入的杂质、加入的造渣剂(如石灰石、萤石等)、氧化剂、脱硫产物和被侵蚀的炉衬材料等。在冶炼末期,需要取炉渣试样分析其主量元素,作为钢水成分管理和物料平衡、热能平衡计算的数据依据;同时也是炉渣作为资源再利用时的质量依据。本文根据我公司炉渣主量组分日常分析中相关问题进行初步探讨,有针对性进行系列比对试验,采取优化措施进一步提高
简介:为了改善炉渣性能,提高炉渣镁铝比,第二炼铁厂4号高炉炉料中直接加入蛇纹石,以活跃炉缸,稳定高炉顺行,促进高炉技术经济指标的提升。4号高炉对此进行相关研究与探索,取得了较好效果。
简介:总结了能量色散型x荧光分析仪测定高炉渣的取样、制样、分析方法,试验了相关分析条件,测定了部分高炉渣样品,取得了较为满意的效果,为钢铁企业炼铁化验室分析手段的更新换代做了有益的探索。
简介:采用压片法制样,用X射线荧光光谱仪测定转炉渣中主要化学成分,经转炉渣国家标准样品验证,分析结果的准确性和精密性均符合要求。
简介:本文通过对造成锅炉热损失原因的分析提出降低锅炉热损失的对策。
简介:介绍了锅炉给水系统及其控制方式,分析系统存在的问题,将变频调速技术应用到给水泵上,达到节能降耗的目的。
简介:烧结130余热锅炉控制系统采用Quantum系列PLC控制器,软件采用Concept2.2,PLC设备陈旧,系统运行故障频繁,运行速度慢,备品备件采购困难,特别是控制器的采购相当困难,生产商不再提供相应的备件,所以不得不对控制系统及其软件进行升级。本文介绍了升级后系统的工艺流程,升级的原因及其分析,升级后的控制系统较稳定、可靠,为锅炉的连续、安全运行提供了保证。
简介:根据干熄焦的工艺特点,结合炼铁新厂CDQ,叙述循环风量变化与排焦温度、锅炉入口温度之间的联系。
简介:电炉厂采用100tUHP电炉短流程生产超(超)临界高压锅炉管用钢R102。通过实施精料方针、规范脱氧工艺、优化吹氩处理工艺、选择最佳二冷区配水模型、钢水低过热度浇注、控制拉速等集成的工艺,确保开发出的产品能够满足市场需求。
简介:宏晟电热公司4#锅炉烟道直径为2420mm,其中沿墙皮敷设的立管为10m,屋面上水平敷设的水平管7.5m,周围建筑物较多,大型吊装设备无法靠近施工现场,所以在拆除及安装过程中起重设备的选择与核算是本次烟道更换的主要难点之一。
简介:对2#钢锅炉再热器管外壁烟气高温腐蚀的锈层截面进行了观察与分析,确定了锈层的组织结构、力学性能。研究发现20#钢再热器管外壁在火焰、烟气、飞灰等环境下运行。外层发生了明显的剥落。使材料微观组织损伤将引起性能劣化。引起管子外壁有磨损爆漏现象。
简介:分析原除尘器除尘效率低的原因,详细介绍除尘器改造方案及SMLXW-35型湿法脱硫除尘原理。通过改造,使除尘效率提高到98%,同时解决了脱硫的问题,完全达到了环保的要求。
简介:运用金相、扫描电镜等分析手段,对SA-210C高压锅炉管扩口试验裂纹性质进行分析,认为残余疏松和夹渣是产生裂纹的潜在因素,中间包耐火材料质量不好,包衬耐火材料被浸蚀带入钢液是在管坯中产生夹渣缺陷的直接原因。
简介:1引言链条锅炉在中压锅炉中运用较多,因其工艺简单,投资省、造价低,被许多企业所接受。但这类锅炉燃烧效率低,煤耗高,自动化程度不高,负荷调节及主蒸汽温度控制难度较大。我厂于1960年、1988年先后建成了三台这种类型的锅炉,其中二台为无锡锅炉厂制造的,减温控制全部采用手动调节阀操作方式,1997年我厂又新建了一台型号为UG-35/3、82—450的35t锅炉,与1988年投入运行的二台锅炉属同一个厂家且同一型号。为了实现减温自控,我在考虑自控设计前,对
高炉渣国家标准样品
高炉渣分析法研究
炼钢转炉渣车电缆防护技术
3号高炉超高碱度炉渣操作探讨
炉渣配料生产水泥的研究与实践
炼钢炉渣中主要组分检测问题探讨
浅谈蛇纹石调剂炉渣性能的影响
能量色散型X荧光分析仪测定高炉渣样品
X射线荧光光谱仪测定转炉渣中主要化学成分
锅炉热损失的原因及对策
锅炉给水泵变频调速技术的应用
烧结130余热锅炉控制系统升级
循环风量对排焦温度及锅炉入口温度影响
超(超)临界高压锅炉管R102的开发
宏晟热电厂4~#锅炉烟道更换关键技术探讨
酒钢热电厂锅炉再热器管(20#钢)磨损分析
35t/h抛煤机锅炉1^#除尘器的改造
SA-210C高压锅炉管扩口试验裂纹性质分析
对链条锅炉“表面式减温器”减温自动控制系统的研究